摘要
為實現(xiàn)半剛性基層無機回收料(RAI)的再生利用,采用水泥作膠結(jié)材料,利用廠拌冷再生技術(shù)將RAI用于水泥穩(wěn)定碎石基層,依托某普通省道大修工程,進行了RAI的預(yù)處理、性能評價、再生水泥穩(wěn)定碎石混合料(再生混合料)設(shè)計,比選了三種壓實方法,實施了再生基層的施工。
結(jié)果表明,相較于天然碎石,長期服役后的RAI具有更高的吸水性、更低的抗壓碎能力;選用振動、旋轉(zhuǎn)壓實方法確定了再生混合料的壓實特性參數(shù)、水泥劑量及無側(cè)限抗壓強度,其壓實能力高于重型擊實(靜壓)法,可作為再生混合料性能增強的一種技術(shù)方案;再生混合料的拌合及養(yǎng)生是關(guān)鍵,可通過RAI預(yù)拌合、拌合時加強級配檢驗、攤鋪時及時查補等措施提升再生基層均勻性,本工程實施的再生基層滿足技術(shù)要求。
一、背景
無機結(jié)合料穩(wěn)定類基層是長期以來我國瀝青路面主要的基層結(jié)構(gòu)形式,經(jīng)長期服役后,高速公路及普通國省道的大中修、改擴建工程均面臨基層材料的再生利用問題。
目前《公路瀝青路面再生技術(shù)規(guī)范》(JTG/T 5521—2019)將瀝青路面回收料分為瀝青混合料回收料(RAP)和無機回收料(RAI),其中RAI再生可考慮廠拌冷再生、就地冷再生技術(shù)。廠拌冷再生使用水泥/石灰無機結(jié)合料、泡沫瀝青+無機結(jié)合料作為結(jié)合料,相比于就地冷再生,廠拌冷再生技術(shù)生產(chǎn)的再生水泥穩(wěn)定碎石(再生混合料)質(zhì)量可控制性強、再生混合料基層(再生基層)整體性能更優(yōu)。但不同與天然碎石,RAI表面覆蓋舊水泥砂漿,長期服役、回收工藝均可能造成RAI產(chǎn)生破碎或裂縫,其抗壓碎能力低于天然碎石、吸水性較高,這與混凝土再生骨料相似。RAI的這種特性可能進一步造成再生混合料力學強度、路用性能與常規(guī)水泥穩(wěn)定碎石混合料的差異,因此,RAI用于再生基層時面臨著性能增強的技術(shù)問題。
本工程位于南方某省某普通省道二級路,路面寬度為10.5m,原瀝青路面結(jié)構(gòu)見圖1a,原瀝青路面經(jīng)近十年運營后產(chǎn)生車轍、破損、坑洞等病害。工程于2020年8月進行大修,并考慮將RAP、RAI進行再生利用,以節(jié)省材料、避免浪費。大修設(shè)計路面結(jié)構(gòu)方案見圖1b,RAP采用廠拌熱再生技術(shù)用作下面層,RAI采用水泥作膠結(jié)材料通過廠拌冷再生技術(shù)用于上基層。
二、試驗材料
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RAI來源于本工程水泥穩(wěn)定碎石上基層,外觀見圖2,RAI表面被舊水泥砂漿覆蓋,且部分舊碎石顆粒黏連在一起。石灰?guī)r集料共四檔。篩除RAI中大于31.5mm部分,RAI和石灰?guī)r集料的粒徑分布見表1。進一步將RAI篩分為0-5、5-10、10-30 mm三檔,依據(jù)《公路工程集料試驗規(guī)程》(JTG E42—2005)檢測RAI、石灰?guī)r集料的基本物理力學性能指標,見表2。表中數(shù)據(jù)表明,與石灰?guī)r集料相比,RAI的表觀密度較低,降低幅度約為6%,吸水率和壓碎值均較高,提高幅度約為302%、59%。可見,RAI的吸水性強,抗壓碎能力有所降低。
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考慮到本工程水泥穩(wěn)定碎石拌合站僅有四個冷料倉,RAI實際工程中未采用篩分處理,僅作為一檔添加,這可能會導致再生混合料生產(chǎn)時礦料級配波動較大的情況。
因此,在實際生產(chǎn)時,一方面采用挖掘機預(yù)拌合RAI、加強加入冷料倉前的均勻性,另一方面加強RAI級配檢測、提升生產(chǎn)過程質(zhì)量控制水平。
依據(jù)《公路路面基層施工技術(shù)細則》(JTG/T F20—2015)以及項目所在地的施工經(jīng)驗確定再生混合料的礦料配合比,見表3,礦料級配曲線見圖3,RAI占總礦料質(zhì)量的百分率為40%。水泥采用海螺牌普通硅酸鹽水泥425,水泥劑量由下節(jié)試驗確定。
三、再生混合料性能增強
(一)性能增強方案比較
RAI與混凝土再生骨料存在相似性,參考再生骨料及其再生混合料的性能提升技術(shù),可通過RAI性能增強、再生混合料設(shè)計優(yōu)化及使用外摻劑、改善生產(chǎn)工藝等技術(shù)來提升再生混合料的整體性能。
RAI性能增強指去除其表面裹附砂漿或強化裹附砂漿,包含物理和化學方法,物理方法包括摩擦整形、加熱研磨、濕法處理等,化學方法主要指采用稀鹽酸浸泡去除舊砂漿;為增強再生骨料的嵌擠、降低破碎率,振動、旋轉(zhuǎn)壓實方法被用來設(shè)計再生混合料;聚酯纖維可通過增韌作用提升再生混合料性能;近年來,振動攪拌技術(shù)被用于提升水泥穩(wěn)定碎石的整體力學強度。
比較各方案,RAI改性技術(shù)需采用物理設(shè)備或化學試劑,需較大經(jīng)濟、時間成本;使用外加劑、振動攪拌技術(shù)也將增加材料成本和設(shè)備投入;再生混合料設(shè)計方法上的優(yōu)化成本投入小,是一種性價比較高的技術(shù)方案。
采用振動壓實、旋轉(zhuǎn)壓實及重型擊實(靜壓)試驗三種方法,按照上節(jié)再生混合料配合比,進行室內(nèi)成型試驗,采用3.5%、4.5%、5.5%三組水泥劑量,確定再生混合料的壓實特性參數(shù)(最佳含水率wopt、最大干密度ρmax)。振動壓實和重型擊實(靜壓)試驗依據(jù)《公路工程無機結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗規(guī)程》(JTG E51-2009)進行,旋轉(zhuǎn)壓實試驗方法參考文獻。
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再生混合料的壓實特性參數(shù)反映了其壓實需要的含水率以及能達到的最密實狀態(tài),不同壓實方法中作用在再生混合料上的力及其內(nèi)部傳遞均有差異,以盡可能接近實際碾壓情況為佳。wopt、ρmax的確定是再生混合料設(shè)計中的重要內(nèi)容,ρmax可用來控制現(xiàn)場壓實度, wopt過大可能造成再生混合料養(yǎng)生過程中自由水損失過大、干縮開裂情況加劇。因此,選用合理的室內(nèi)成型方法是保證再生混合料設(shè)計結(jié)果的關(guān)鍵。擊實試驗中混合料在錘擊力作用下逐漸達到嵌擠狀態(tài);振動成型過程中,一定頻率和振幅的振動使再生混合料產(chǎn)生“液化”現(xiàn)象;旋轉(zhuǎn)壓實則在垂直壓力和水平剪力的共同揉搓作用下,集料定向形成骨架,試件壓密。
不同方法成型再生混合料的wopt、ρmax見表4。表中數(shù)據(jù)表明,振動、旋轉(zhuǎn)壓實確定的wopt、ρmax相近,其中wopt均低于重型擊實,平均降低幅度為8.1%,ρmax則均較高,平均提高幅度為6.5%??梢姡駝?、旋轉(zhuǎn)方法提供的壓實能力高于擊實方法,wopt包含了再生混合料壓實所需的潤滑水以及RAI吸附水,振動、旋轉(zhuǎn)壓實過程中礦料的移動方式保證了盡量少的潤滑水,從而防止過高wopt、養(yǎng)生過程中水散失帶來的干縮開裂。因此,振動、旋轉(zhuǎn)壓實更適用于再生混合料試件的成型。
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按照表4試驗結(jié)果,分別以98%壓實度、wopt,采用三種壓實方法成型圓柱體試件,并依據(jù)JTG E51-2009進行試件標準條件養(yǎng)生、7d無側(cè)限抗壓強度Rd測試,試驗結(jié)果見圖4。圖4中數(shù)據(jù)表明,隨著水泥劑量增加,不同方法成型試件的Rd增大,振動與旋轉(zhuǎn)成型試件的Rd分別較靜壓試件提高約40.5%、43.6%,兩者相近。
JTG/T F20—2015 中對重交通條件下二級及二級以下公路基層Rd標準要求為3.0~5.0MPa,據(jù)此可知:按照靜壓成型試驗結(jié)果,水泥劑量需達到5.5%才能滿足要求;按照振動、旋轉(zhuǎn)成型試驗結(jié)果,3.5%水泥劑量時再生混合料Rd僅在3MPa左右,4.5%水泥劑量下Rd達到3.5MPa以上,可滿足要求??梢姡捎谜駝?、旋轉(zhuǎn)壓實方法設(shè)計再生混合料,可減少一定水泥劑量。為進一步驗證壓實是否造成再生混合料中RAI、石灰?guī)r集料破碎,對壓實后試件輕敲碎,水洗后檢驗礦料破碎率,發(fā)現(xiàn)靜壓試件中礦料存在一定破碎,振動、旋轉(zhuǎn)壓實試件破碎情況則有明顯改善。本工程以振動成型試驗結(jié)果為參考,據(jù)此確定再生基層水泥劑量采用4.5%,工程用含水率為6.4%,即wopt+0.5%。
四、試驗路鋪筑
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對進場材料抽檢,保證材料質(zhì)量。RAI剔除≥31.5mm的部分,采用挖掘機多次翻動拌合RAI,以保證級配均勻。攤鋪前將下承層表面灑水潤濕,保證無松散顆粒及雜物。
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拌合、運輸過程見圖5。拌合站進料倉為4個,RAI使用1個進料倉。在拌制混合料之前,檢查原材料的質(zhì)量,并測定其含水量,確定各原材料分斗(或盤)稱量及混合料加水量。出料口車輛前后移動分三次裝料,避免再生混合料離析。再生混合料拌合至外觀質(zhì)量均勻,并無明顯粗細料分離的現(xiàn)象。運輸車取料,采用水沖洗測試再生混合料的礦料級配(≥2.36mm),結(jié)果見圖6。表中數(shù)據(jù)表明,再生混合料兩次抽檢礦料級配與設(shè)計級配差異不大??梢?,RAI雖未篩分,但其進入料倉前的拌合預(yù)處理措施會起到保證級配準確的作用。運輸時采用遮蓬布減少再生混合料水分損失,運至現(xiàn)場時通過表面視覺判斷水分損失是否過大。
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采用徐工集團RP953型攤鋪機攤鋪再生混合料,松鋪系數(shù)依據(jù)再生混合料最大干密度及目標壓實度確定,攤鋪、碾壓工藝參考JTG/T F20,碾壓機械包含1臺徐工XP302膠輪壓路機及1臺三一重工YZ26E鋼輪壓路機,初壓鋼輪壓路機靜壓2遍、復(fù)壓鋼輪振動碾壓2遍+膠輪壓路機碾壓2遍、終壓鋼輪壓路機碾壓消除輪跡。攤鋪機后面設(shè)專人消除粗細集料離析現(xiàn)象,鏟除局部粗集料“窩”,并用新拌混合料填補。
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由于RAI孔隙多,再生混合料內(nèi)部散水通道多于常規(guī)混合料,同時本工程在8月份施工,高溫條件也會加速失水,為降低再生基層因失水過快、多大而發(fā)生過高干縮開裂的可能性,碾壓完畢后即用土工布進行覆蓋,并在當天即開始灑水養(yǎng)生,保持表面潮濕。在7d養(yǎng)生期間內(nèi)封閉交通。
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施工后第8天鉆芯取樣,見圖9。除底部有少量顆粒掉落外,再生基層試樣可較完整取出,且石灰?guī)r集料、RAI均未發(fā)生明顯破碎。養(yǎng)生期結(jié)束后,盡早鋪筑瀝青面層,面層彎沉檢測滿足設(shè)計要求。本工程服役1年至今,未產(chǎn)生開裂,整體良好。這也驗證了振動、旋轉(zhuǎn)壓實法在再生混合料設(shè)計中的適應(yīng)性。
五、結(jié)論
?。?)取自某普通省道二級路上基層的RAI表面覆蓋舊砂漿,顆粒間存在黏連,相比于石灰?guī)r集料,RAI密度降低幅度為6%,吸水率、壓碎值提高302%、59%。
(2)為增強再生混合料性能,采用設(shè)計優(yōu)化方案,比較了擊實(靜壓)、振動、旋轉(zhuǎn)壓實再生混合料的壓實特性和力學強度。振動、旋轉(zhuǎn)壓實能力相近,相較于擊實(靜壓),其確定的wopt平均降低約8.1%,ρmax提高約6.5%,Rd提高約42.1%,水泥劑量也有所降低。
?。?)通過再生基層施工前增加RAI預(yù)拌合處理工序、拌合時加強合成礦料級配檢驗、攤鋪時鏟除局部粗集料窩等措施減少再生混合料離析,養(yǎng)生時加強保濕,本工程再生基層整體性能較好。
作者:麻旭榮 浙江交通資源投資有限公司
劉 棟 浙江順暢高等級公路養(yǎng)護有限公司
羅正斌 江西省交通科學研究院